板坯连铸机放弃使用干油润滑改用油气润滑
某炼钢厂板坯连铸机的轴承原使用的是干油润滑,但实际应用中经常发生因高温影响而导致的轴承润滑不良的现象,尤其是扇形段辊组轴承寿命短,因此不得不经常停机检修更换扇形段,影响生产进度,每年为此支出的费用很高;另外干油润滑消耗了大量的润滑脂,且外泄的油脂污染冷却水和设备,增加维护费用和水处理的费用。
鉴于原干油润滑在实际应用中存在轴承损坏率高、耗脂量大、运行成本高、维护工作量大、污染环境等现象,已严重制约了设备的生产能力。为此,炼钢厂与烟台华顺经过多方调研后,决定采用先进的油气润滑技术对扇形段进行改造。
由于油气润滑要求轴承座须有适当的密封,因此改造时保持轴承座内有一个约0.2MPa的正压,这样就可防止外界的冷却水及氧化铁皮进入轴承座内部,同时外溢的压缩空气又会带走大量的热量,使得轴承拥有一个相当良好的运行环境,加上源源不断供给的润滑油,就避免了轴承的异常损坏,从而很大地提高轴承的使用寿命。
轴承使用寿命的提高,使得轴承的修理周期延长,节省了可观的备件和修辊费用,同样也节约了大量的人工费用和检修维护费用。油气润滑系统的耗油量低,润滑剂基本上都被利用,干油润滑中的大量干油外溢污染冷却水的现象得以减少,水处理的费用也因而大幅下降。
实践表明,油气润滑技术在钢铁行业有着广阔的应用前景,通过对设备进行油气改造,能够延长轴承的使用寿命,降低生产成本,为钢厂创造更大的经济效益。